2012年安全工程師輔導資料《案例》:特大TNT爆炸事故
一、事故經(jīng)過(guò)
某年某月某日19:30,某省某廠(chǎng)TNT生產(chǎn)線(xiàn)硝化車(chē)間發(fā)生特大爆炸事故,造成了嚴重的人員傷亡和巨大的財產(chǎn)損失。
TNT 是一種烈性炸藥,由甲苯經(jīng)硝硫混酸硝化而成。硝化過(guò)程中存在著(zhù)燃燒、爆炸、腐蝕、中毒四大危險。硝化反應分為3個(gè)階段:一段硝化由甲苯硝化為一硝基甲苯 (MNT),用四臺硝化機并聯(lián)完成;二段硝化由一硝基甲苯硝化為二硝基甲苯(DNT),用二臺硝化機并聯(lián)完成;三段硝化由二硝基甲苯硝化為三硝基甲苯 (TNT),用11臺硝化機串聯(lián)起來(lái)完成。
化學(xué)反應式如下:
CH3C6H5 + HNO3 + (H2SO4) → CH3C6H4(NO2) + H2O
CH3C6H4(NO2) + HNO3 + (H2SO4) →CH3C6H4(NO2)2十H2O
CH3C6H4(NO2)2 + HNO3 + (H2SO4) → CH3C6H2(NO2)3+ H2O
三段硝化比二段硝化困難得多,不僅反應時(shí)間長(cháng),需多臺硝化機串聯(lián),而且硝硫混酸濃度高,并控制在較高溫度下進(jìn)行,因而生產(chǎn)危險性大。這次特大爆炸事故就是從三段2號機(代號為III_2+)開(kāi)始的。
發(fā)生事故的硝化車(chē)間由3個(gè)實(shí)際相連的工房組成。中間為9m×40 m×15 m的鋼筋混凝土3層建筑,屋頂為圓拱形;東西兩側分別為8 m×40 m和 12m x 40m的2個(gè)偏廈。硝化機多數布置在西偏廈內,理化分析室布置在東偏廈內。整個(gè)硝化車(chē)間位于高3 m、四周封閉的防爆土堤內,工人只能從涵洞出入。爆炸事故發(fā)生后,該車(chē)間及其內部40多臺設備蕩然無(wú)存,現場(chǎng)留下一個(gè)方圓約40 m、深7m的鍋底形大坑,坑底積水2.7 m深。
爆炸不僅使本工房被摧毀,而且精制、包裝工房,空壓站及分廠(chǎng)辦公室遭到嚴重破壞,相鄰分廠(chǎng)也受到嚴重影響。位于爆炸中心西側的三分廠(chǎng)、南側的五分廠(chǎng)、北側的六分廠(chǎng)和熱電廠(chǎng),凡距爆炸中心600 m范圍內的建筑物均遭嚴重破壞;1200 m范圍內的建筑物局部破壞,門(mén)窗玻璃全被震碎;3000 m范圍內的門(mén)窗玻璃部分振碎。在爆炸中心四周的近千棵樹(shù)木,或被沖擊波攔腰截斷,或被沖倒,或被削去半邊樹(shù)冠。
爆炸飛散物——殘墻斷壁和設備碎塊,大多拋落在 300 m半徑范圍內,少數飛散物拋落甚遠,例如,一根長(cháng)800 mm、Φ80mm的鋼軸飛落至1 685 m處;一個(gè)數10 t重的鋼筋混凝土塊(原硝化工房拱形屋頂的殘?。┍粧伮湓跂|南方487 m處,將埋在地下2m深處的Φ400mm鑄鐵管上水干線(xiàn)砸斷,水溢成河;一個(gè)數10 公斤重的水泥墻殘塊飛至310 m遠并砸穿3分廠(chǎng)衛生巾生產(chǎn)工房的屋頂,將室內2名女工砸成重傷。
據統計,這起事故中死亡17人、重傷13人、輕傷94人;報廢建筑物約5萬(wàn)㎡.嚴重破壞的5. 8萬(wàn)㎡,一般破壞的17.6萬(wàn)㎡;設備損壞951臺(套),直接經(jīng)濟損失2266.6萬(wàn)元。此外由于停產(chǎn)和重建,間接損失更加巨大。
根據對生產(chǎn)設備內的炸藥量的測算,并從建筑物破壞等級與沖擊波超壓的關(guān)系,以及爆炸坑形狀和大小的估算,確定這次事故爆炸的藥量約為40t TNT當量。
二、事故原因分析
1.事故原點(diǎn)
事故發(fā)生后,由企業(yè)主管部門(mén)、政府勞動(dòng)部門(mén)和工會(huì )勞動(dòng)保護部門(mén)組成聯(lián)合調查組,負責對事故進(jìn)行調查,由于這起事故已使原來(lái)的工房和設備全被炸毀,現場(chǎng)已變成一個(gè)大而深的坑,且有積水。因而,盡管調查組專(zhuān)家反復勘察了事故現場(chǎng),但找到的物證很少,儀表及記錄紙殘缺不全,這就給確定事故原點(diǎn)和分析事故原因造成很大困難。好在當班的34名工人中,尚有17名幸存,經(jīng)反復查詢(xún),他們提供了發(fā)生事故前的生產(chǎn)情況和事故發(fā)生時(shí)的一些現象,這對調查進(jìn)展很有幫助。調查組結合當事人口述筆錄,查證了許多有關(guān)圖紙和資料,做了一些模擬試驗,并從工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理、設備狀況、原材料質(zhì)量、生產(chǎn)操作等方面,進(jìn)行了認真的分析和討論,最終確定并證實(shí)了事故原點(diǎn)——即最先發(fā)生燃燒爆炸的設備是三段2號機分離器。主要依據是:
?。?)當事人口述。III-2+機操作工自述,他于19:00從生產(chǎn)設備內取出硝化物和廢酸樣品,送到理化分析室,約19:15返回本崗位,發(fā)現Ш-2+機分離器冒煙,就按規定打開(kāi)分離器雨淋裝置和硝化機冷卻水旁路閥進(jìn)行降溫,然后去儀表控制室找班長(cháng)報告情況。
?。?) 班長(cháng)證詞。班長(cháng)承認19:15左右III-2+機操作工向他報告分離器冒煙,他就帶領(lǐng)另兩名工人來(lái)到硝化工房,看到III-2+機分離器冒煙很大,就指揮工人打開(kāi)機前循環(huán)閥和加入濃硫酸,以進(jìn)一步降溫。但此措施沒(méi)有奏效,工房?jì)纫严鯚焼苋?,便和其他人退到工房門(mén)口,接著(zhù)就看見(jiàn)從分離器沿口與上蓋之間向外噴火,心想“不好了”,便立即向防爆土堤外面跑去,剛出涵洞,身后“轟”地一聲就爆炸了。
?。?)有關(guān)人員旁證。III-10+機操作工證實(shí),他于19:15從分析室送樣品回來(lái),看到III-2+機分離器冒煙,就走過(guò)去問(wèn)III-2+機操作工:“溫度高不高?”回答:“不太高”。他就回到本崗位。后來(lái)看到班長(cháng)指揮幾個(gè)工人采取降溫抑煙措施。但硝煙越來(lái)越大,他就退到工房外面,一看到著(zhù)火,就從附近涵洞跑出防爆土堤。
?。?)物證。從炸塌了的儀表控制室內找到了一些綜合記錄殘片、經(jīng)補貼復原后顯示的數據證明,當天19:00左右三段硝化機硝酸濃度過(guò)高。工藝規程規定,Ш-2+機硝酸濃度為 1.0%~3.5%,而記錄為7 .9%;工藝規定III-4+,III-7+機為2. 0%~4 .0%、而記錄上III-5+機為12 .6%,高出工藝規定二、三倍。這就造成工藝混亂、最低凝固點(diǎn)前移,反應最激烈的機臺為III-2+機,這就為III-2+機最先冒煙、著(zhù)火和爆炸提供了確鑿的物證。
?。?)從爆坑形狀分析。從爆坑測繪圖可知,最深處等高線(xiàn)呈鞋底形,口部呈鴨梨形、其主軸線(xiàn)與硝化機布置主軸線(xiàn)呈大約5°夾角,這就說(shuō)明起爆原點(diǎn)在三段硝化前幾臺機。根據工人所述冒煙、著(zhù)火現象,確定為Ш一2+機。它最先爆炸,其沖擊波使以后各機臺發(fā)生不同程度位移,隨即發(fā)生殉爆。盡管各機臺幾乎是同時(shí)爆炸的、但爆炸前的有規則位移使留下的爆坑呈傾斜狀態(tài)。
2.事故原因
調查組采用故障樹(shù)分析法查找事故原因,很見(jiàn)成效。專(zhuān)家們把硝化過(guò)程中可能引發(fā)燃燒爆炸事故的條件按先后次序和因果關(guān)系繪成程序方框圖。它表明了導致事故的因素之間的邏輯關(guān)系。然后,逐項查明各種因素的狀態(tài)及影響程度,排除非相關(guān)因素,保留相關(guān)因素,并對相關(guān)因素進(jìn)一步探細查微,直至確認引發(fā)事故的原因。
經(jīng)過(guò)對圖中逐項分析,排除了一些非相關(guān)因素,如冷卻蛇管漏水、冷卻水中斷或不足、攪拌器故障、儀表失靈、原料含雜質(zhì)等,留下少數相關(guān)因素,可理出兩條“事故因果鏈”,如圖5—1所示。
在第一條“事故因果鏈”中,關(guān)鍵是投料比例不正確、工藝條件紊亂,它是由硝酸濃度過(guò)高引起的。這時(shí)硝化反應激烈,硝化機內反應不充分的反應物被提升到分離器內繼續反應,而分離器內既無(wú)冷卻蛇管,又無(wú)攪拌裝置,容易造成硝化物局部過(guò)熱而分解、著(zhù)火。經(jīng)調查,這次事故之前就有這種現象。事故當日白班生產(chǎn)已發(fā)現Ш -6+、III-7+機硝酸閥泄漏,2班于16:30接班后,由儀表工于17:00進(jìn)行了修理,但已漏入硝化系統中的硝酸使反應液硝酸濃度過(guò)高,Ш-2+ 機內硝酸含量達7.09%,比工藝規定的1%~3.5%高2~3倍,這就導致工藝條件紊亂,局部高溫分解,最終可能引起硝化物著(zhù)火、爆炸。
在第二條“事故因果鏈”中,關(guān)鍵是反應液接觸意外可燃物,如機內掉入油棉紗、潤滑油、橡膠手套或橡膠墊圈等,它們會(huì )與混酸中的硝酸發(fā)生強烈氧化反應而冒煙、著(zhù)火。經(jīng)仔細調查。這次事故前并無(wú)棉紗等掉入。但進(jìn)一步調查發(fā)現。在分離器沿口與上蓋之間的填料用的是不符合工藝規定的石棉繩。它與高溫高濃度的硝酸混酸接觸??赡艹蔀橐l(fā)事故的火種,前面提到,工人為降溫抑煙,曾向機內加了大量濃硫酸,這就使酸與石棉繩的接觸機會(huì )增多了。
關(guān)于不符合工藝規定的石棉繩問(wèn)題。據查是某年某月設備大修時(shí)換上的,通常石棉繩是不可燃的、但從爆炸事故現場(chǎng)找到的石棉繩殘段和工序小庫房中使用剩下的石棉繩、均能用火柴點(diǎn)燃。經(jīng)該省勞動(dòng)安全衛生檢測站分析檢驗證明,這種石棉繩中只含有50%石棉、其余為可燃纖維和油脂。為了證明此石棉繩與硝酸混酸的作用、調查組專(zhuān)門(mén)做了模擬試驗,證明此種石棉繩與工藝規定濃度的硝硫混酸作用,反應激烈,冒大量黃煙,溫度由110℃上升到150℃。使用這種石棉繩完全有可能引起硝化物著(zhù)火。而用符合工藝規定的石棉繩做對照試驗,幾乎不發(fā)生反應。
調查組還找到了III-2+機分離器起火后火勢蔓延擴大的主要途徑。一是通過(guò)硝煙排煙管傳火;二是通過(guò)低矮的木屋面板傳火。
由著(zhù)火而轉化為爆炸。主要是沒(méi)有及時(shí)采取緊急安全放料措施。按規定硝化機應有遙控、自動(dòng)、手動(dòng)3套安全放料裝置以備萬(wàn)一著(zhù)火的緊急情況能及時(shí)打開(kāi)安全放料裝置,將物料放入安全水池。但這個(gè)廠(chǎng)是個(gè)歷史悠久的老廠(chǎng)、工藝落后,設備陳舊,工房低矮,生產(chǎn)自動(dòng)化程度低,本質(zhì)安全條件差、硝化機上沒(méi)有自動(dòng)安全放料裝置、著(zhù)火后操作工和班長(cháng)也沒(méi)有及時(shí)手動(dòng)放料。以致由著(zhù)火轉化為爆炸。
綜上所述,可將這次事故的原因概述如下:事故的起因是III-6+、 III-7+機硝酸閥泄漏造成硝化系統硝酸含量過(guò)高,最低凝固點(diǎn)前移。致使III-2+機反應激烈而冒煙,此時(shí)由于高溫高濃度硝硫混酸與不符合工藝規定的石棉繩(含大量可燃纖維和油脂)接觸成為火種,引起III-2+機分離器內硝化物著(zhù)火;或者可能由于分離器內反應激烈,局部過(guò)熱,引起硝化物分解著(zhù)火。著(zhù)火后因硝化機本質(zhì)安全條件差、沒(méi)有自動(dòng)放料裝置,工人也沒(méi)有手動(dòng)放料,以致由著(zhù)火轉化為爆炸。同時(shí),這次事故與工廠(chǎng)管理方面的漏洞有很大關(guān)系,領(lǐng)導對安全重視不夠;生產(chǎn)工藝設備上問(wèn)題多,解決不力;工人勞動(dòng)紀律差、有擅自脫崗現象;再加上使用了不符合工藝規定的石棉繩等。因而這起特大爆炸事故是一起在本質(zhì)安全條件很差的情況下發(fā)生的責任事故。
三、事故責任劃分及處理
1.直接責任
?。?)三段2號硝化機操作工牛某,在發(fā)現了三段2號機分離器冒煙后,雖然打開(kāi)了雨淋閥和旁路冷卻水閥降溫,但在發(fā)現分離器冒火后,沒(méi)有采取向安全水池放料這個(gè)關(guān)鍵措施就跑出現場(chǎng),以致火勢蔓延,引起爆炸,因此,牛某對這起事故應負直接責任。經(jīng)研究給予他開(kāi)除廠(chǎng)籍、留廠(chǎng)察看處分,建議移交司法機關(guān)追究刑事責任。
?。?)硝化二組當班班長(cháng)張某,在得知二段2號機分離器冒煙后、雖然指揮工人采取了一些降溫措施,但當分離器著(zhù)火后,沒(méi)有督促機手打開(kāi)硝化機安全放料開(kāi)關(guān),也未采取其他補救措施,而是喊撤,以致大家跑離現場(chǎng)。他對這次事故也應負主要責任,經(jīng)研究給予他開(kāi)除廠(chǎng)籍、留廠(chǎng)察看處分,建議移交司法機關(guān)追究刑事責任。
2.間接責任
?。?) 二分廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)劉某,作為二分廠(chǎng)生產(chǎn)組織者和安全生產(chǎn)第一負責人,沒(méi)有認真貫徹執行“安全生產(chǎn)五同時(shí)”原則。TNT生產(chǎn)線(xiàn)某年年底停產(chǎn),次年2月1日恢復生產(chǎn)后,準備工作不足,生產(chǎn)、工藝、設備長(cháng)時(shí)間不正常,開(kāi)工9天就停產(chǎn)和維修7次。單機停料頻繁,換修閥門(mén)、襯墊、冷卻排管多次。他對這些問(wèn)題重視不夠,解決不力;又擅自中斷了夜間干部值班制度;二分廠(chǎng)職工勞動(dòng)紀律松弛,脫離崗位現象嚴重,沒(méi)有及時(shí)糾正,因此,他對這起事故負主要領(lǐng)導責任。經(jīng)研究給予他撤去分廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)職務(wù)、留廠(chǎng)察看處分。
?。?)總廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)金某,雖任廠(chǎng)長(cháng)才15天,但這起爆炸事故傷亡慘重,財產(chǎn)損失巨大,造成了不良的政治影響。他作為總廠(chǎng)安全生產(chǎn)第一負責人應對這起事故負間接領(lǐng)導責任。經(jīng)研究給予他行政記大過(guò)處分。
?。?)總廠(chǎng)主管生產(chǎn)和安全的副廠(chǎng)長(cháng)李某,作為企業(yè)主管生產(chǎn)、安全的負責人,負有一定的領(lǐng)導責任。
?。?)事故調查中發(fā)現硝化機分離器與沿蓋之間使用的填料是可燃的石棉繩,這是引起分離器著(zhù)火的主要原因之一。造成這種石棉繩被使用的人對這起事故負有間接責任,應進(jìn)一步追查,并給予政紀處分。
?。?)該廠(chǎng)TNT生產(chǎn)線(xiàn)始建于日偽時(shí)期,解放后雖經(jīng)多次改進(jìn),但工藝落后、設備陳舊、自控水平低、事故隱患嚴重的情況日趨突出,工廠(chǎng)和主管部門(mén)多次向上級報告,要求進(jìn)行安全技術(shù)改造。但直到事故前3年才批準改造方案,事故前1年才批準投資。就在新生產(chǎn)線(xiàn)已開(kāi)始建設,舊生產(chǎn)線(xiàn)即將退役的時(shí)候,發(fā)生了特大爆炸事故。因此,上級公司和上級有關(guān)部門(mén)也應對這起事故負一定的責任。
四、事故教訓與預防對策措施
從這起特大爆炸事故中我們應該吸取以下教訓:
1.在設施和技術(shù)方面
?。?) 危險品生產(chǎn)工房應該符合防火防爆要求。這次發(fā)生爆炸事故的車(chē)間,硝化生產(chǎn)線(xiàn)主要布置在磚木結構的西側廈內,分離器蓋距木屋面板僅1.7 m.以致木屋面板成為傳火物;此外,硝化車(chē)間的主體建筑采用鋼筋混凝土重型屋頂,它在發(fā)生爆炸事故時(shí)形成大塊飛散物砸壞周?chē)ㄖ锖驮覀藛T,造成次生災害。
?。?)要提高危險品生產(chǎn)設備的本質(zhì)安全化程度和自動(dòng)化水平,不僅生產(chǎn)設備應有完善的安全防護裝置,如自動(dòng)報警和自動(dòng)放料,而且應盡量減少現場(chǎng)操作人員。
?。?)危險品生產(chǎn)廠(chǎng)房?jì)鹊墓に嚥贾脩R有序,方便操作。有利于安全疏散。而發(fā)生事故的工房設備密集,管道縱橫,工人操作須從鐵梯上下,既不方便。也不利于疏散。
?。?)危險品廠(chǎng)房與周?chē)ㄖ镆欢ㄒ凶銐虻陌踩嚯x。這次事放造成如此巨大的人員傷亡和財產(chǎn)損失,就與工廠(chǎng)布局不合理、安全距離不夠、絕大部分工房破舊有直接關(guān)系。
2.在生產(chǎn)和安全管理方面
?。?) 危險品生產(chǎn)要有嚴格的工藝設備管理。硝化車(chē)間發(fā)生事故前,設備多次出現故障,多次換修閥、墊,開(kāi)車(chē)停車(chē)頻繁、造成工藝紊亂,但管理干部和技術(shù)人員沒(méi)有及時(shí)處理,埋下事故隱患。今后,要嚴格按照工藝規定的技術(shù)條件操作,減少工藝波動(dòng),盡量提高設備完好率,減少乃至杜絕事故隱患。
?。?)危險品生產(chǎn)要有嚴格的勞動(dòng)紀律,嚴禁串崗、脫崗。據調查,這次事故發(fā)生前半小時(shí)內,34名工人中竟有6人脫離崗位。
?。?)要經(jīng)常進(jìn)行提高安全意識的教育和工人反事故能力(對事故苗頭的緊急處置能力)的演練。這起事故發(fā)生前,工人和班長(cháng)都已手忙腳亂,沒(méi)有及時(shí)采取手動(dòng)放料措施就跑離現場(chǎng),以致著(zhù)火轉化為爆炸。
?。?)要對輔助生產(chǎn)用料。如石棉繩的耐火耐酸等性能進(jìn)行檢驗后才能用于生產(chǎn)。
?。?)領(lǐng)導干部組織和指揮生產(chǎn)要做到“安全生產(chǎn)五同時(shí)”,即安全工作與生產(chǎn)工作同時(shí)計劃、同時(shí)布置、同時(shí)檢查、同時(shí)總結、同時(shí)評比。而這次事故的發(fā)生在一定程度上就與該廠(chǎng)領(lǐng)導未做到“安全生產(chǎn)五同時(shí)”有關(guān)。

