2014年安全工程師《安全生產(chǎn)事故案例分析》模擬試題(五)
該廠(chǎng)的最終產(chǎn)品是面粉改良劑,過(guò)氧化苯甲酰是主要配入藥品。這種藥品屬于化學(xué)危險物品,遇過(guò)熱、摩擦、撞擊等會(huì )引起爆炸,為避免外購運輸中發(fā)生危險,故自己生產(chǎn)。
事故當日8時(shí),工藝車(chē)間干燥器烘干第五批過(guò)氧化苯甲酰105公斤。按工藝要求,需干燥8個(gè)小時(shí),至下午停機。由化驗室取樣化驗分析,因含量不合格,需再次干燥。次日9時(shí),將干燥不合格的過(guò)氧化苯甲酰裝進(jìn)干燥器。恰遇5日停電,一天沒(méi)開(kāi)機。6日上午8時(shí),當班干燥工馬某對干燥器進(jìn)行檢查后,由干燥工苗某和化驗員胡某二人去鍋爐房通知鍋爐工楊某送熱汽,又到制冷房通知王某開(kāi)真空,后胡、苗二人又回到干燥房。9時(shí)左右,張某喊胡某去化驗。下午2時(shí)停抽真空,在停抽真空后15分鐘左右,干燥器內的干燥物過(guò)氧化苯甲酰發(fā)生化學(xué)爆炸,共炸毀車(chē)間上下兩層5間、粉碎機1臺、干燥器1臺,定干燥器內蒸汽排管在屋內向南移動(dòng)約3m,外殼撞倒北墻飛出8. 5m 左右,樓房倒塌,造成重大人員傷亡。
事故原因分析如下:
1.第一分蒸汽閥門(mén)沒(méi)有關(guān),第二分蒸汽閥門(mén)差一圈沒(méi)關(guān)嚴,顯示第二分蒸汽閥門(mén)進(jìn)汽量的壓力表是0.1MPa。據此判斷干燥工馬某、苗某沒(méi)有按照《干燥器安全操作法》要求"在停機抽真空之前,應提前一個(gè)小時(shí)關(guān)閉蒸汽"的規定執行。在沒(méi)有關(guān)嚴兩道蒸汽閥門(mén)的情況下,下午2點(diǎn)通知停抽真空,造成停抽后干燥內溫度急劇上升,致使干燥物過(guò)氧化苯甲酰因遇過(guò)熱引起劇烈分解發(fā)生爆炸。
2.該廠(chǎng)在試生產(chǎn)前對其工藝設計、生產(chǎn)設備、操作規程等未按化學(xué)危險物品規定報經(jīng)安全管理部門(mén)鑒定驗收。
3.該廠(chǎng)用的干燥器是仿照某制藥廠(chǎng)的干燥器自制的,該干燥器適用于干燥一般物品,但干燥化學(xué)危險物品過(guò)氧化苯甲酰就不一定適用。
根據以上場(chǎng)景,回答下列問(wèn)題:
1)導致這起事故的直接原因是什么,間接原因是什么?
正確答案: 導致這起事故的直接原因是:干燥工馬某、苗某沒(méi)有按照《干燥器安全操作法》要求"在停機抽真空之前,應提前一個(gè)小時(shí)關(guān)閉蒸汽"的規定執行。這是人的不安全行為導致事故發(fā)生;該廠(chǎng)用的干燥器可能不適用于干燥化學(xué)危險物品過(guò)氧化苯甲酰。這是物存在不安全狀態(tài)導致事故的發(fā)生。
導致這起事故的間接原因是:該廠(chǎng)在試生產(chǎn)前對其工藝設計、生產(chǎn)設備、操作規程等未按化學(xué)危險物品規定報經(jīng)安全管理部門(mén)鑒定驗收;對職工的安全技能、安全知識的培訓不夠;其他的一些管理原因。
2)這起事故的責任應如何認定?
正確答案: 這起事故干燥工馬某、苗某應負直接責任;廠(chǎng)領(lǐng)導班子應負領(lǐng)導責任;干燥器的設計人員應負技術(shù)責任。
3)本案例中控制危險、有害因素的對策措施主要有哪些?
正確答案: 本案例中,控制危險、有害因素的對策措施主要有:設置安全裝置,并保證準確有效;定期維護、檢修機器設備,有維護保養和檢修計劃;配備安全有效的個(gè)人防護用品。
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案例1題 案例2題 案例3題 案例4題 案例5題
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