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2015-03-24 14:32 建設工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
生產(chǎn)規模的成倍增加并未直接導致污水總量超過(guò)污水處理設施的設計能力。這樣,如果單純從污水處理這個(gè)角度來(lái)衡量污水設施的能力是否還能滿(mǎn)足新的要求,就無(wú)法找準真正的原因。造成污染物總量大幅度增加的原因無(wú)非就是生產(chǎn)規模的成倍增加和原油性質(zhì)的變化。因此,雖然近年的污水總量并未增加,但由于污水中污染物的濃度成倍增加,導致了污水處理設施嚴重超負荷,這就是污水排放不合格的真正原因。
其污水處理的措施:抓源頭盡量減少進(jìn)入污水處理場(chǎng)的污染物總量。一是將原未經(jīng)污水汽提的常壓含硫污水全部送至污水汽提裝置處理;二是加強各排污點(diǎn)的指標監控,要求各點(diǎn)不超標排放。抓平穩操作避免來(lái)水對污水處理設施運行的沖擊。一是嚴格控制污水汽提后凈化水的溫度,確保進(jìn)入污水處理場(chǎng)的水溫不大于40℃;二是加強堿渣排放的管理,保證堿渣經(jīng)綜合處理后再進(jìn)入污水處理場(chǎng)。改造污水曝氣池,用中微孔曝氣器取代原雙螺旋曝氣器
(1)運行情況分析既然污水總量并未達到污水處理的設計值,說(shuō)明污水在曝氣池中的停留時(shí)間是滿(mǎn)足設計要求的。根據分析結果,曝氣池中水的溶解氧濃度極低。這說(shuō)明曝氣池中氧氣供應嚴重不足,根本無(wú)法滿(mǎn)足活性污泥生長(cháng)的正常需要。曝氣池中缺氧的原因可能有兩種情況。一是供氧源不足;二是氧利用率低。在確定改造方案前,有關(guān)人員先從簡(jiǎn)單入手,進(jìn)行調節風(fēng)量的試驗,即將備用風(fēng)機開(kāi)啟,調節供風(fēng)量,分析溶解氧濃度的變化情況。通過(guò)試驗知道,即使兩臺風(fēng)機同時(shí)運行,溶解氧的濃度也未見(jiàn)明顯增加,這說(shuō)明供氧源不足不是曝氣池缺氧的主要影響因素。
(2)原有的曝氣器為雙螺旋式,由于這種曝氣器出氣孔較大,故氣泡直徑也就大,分布不均勻,造成水中溶解氧濃度極低,根據實(shí)際情況推測,曝氣器對氧的利用率僅有8~9,既造成供氧的浪費,又直接影響到池中微生物的生長(cháng)。
因此,石油化工廠(chǎng)的污水處理系統,在其他設施基本未做任何改動(dòng)的前提下,采用了中微孔曝氣器取代原來(lái)的雙螺旋曝氣器后,系統對污染物總量的處理能力比原設計增大了3倍以上,且抗沖擊能力明顯提高,改造后污水排放合格率可由原來(lái)的不合格提高到95以上。
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